锅炉除焦剂效益分析1、节省煤炭产生的经济效益
使用锅炉除焦剂,可以降低排烟温度,锅炉热效率,节约煤炭。按照资料,排烟温度每降低10度,热效率1%,按每台锅炉每天消耗燃煤2000吨,每年运行300天计,每年可节煤6000吨,煤价按每吨700元计,全年可节约420万元。(每天可节约14000元)
经粉碎、混合、挤压、烘干等工艺,后制成颗粒状燃料直接进行燃料燃烧,可间接替代煤、油、电、天然气等能源,经质量检测机构监测其热值为4020大卡/千克,且具有燃烧时间长。能烧透,灰渣基本不含有碳,所以,固体未完全燃烧热损失(Q4)基本为零,生物质颗粒由于主要利用木材加工、林木修剪等废弃物和农业秸秆制作,原料来源广阔,我国资源丰富,又易于生产,比煤价低,热效率高,环保效益尤为可观。大力发展生物质颗粒符合我国产业和发展节能减排的总体规划,同时废旧回收可农民收入、就业,为农村新燃料,农民生活质量。生物质颗粒的制作流程。
造粒条件越好,废料越少,颗粒越高;颗粒燃料生产后产生的灰分较少,表明原料纯净,质量好,纯木屑生物质灰分含量仅为1%。灰分含量少,秸秆灰是稍大一点,生活垃圾颗粒的灰分含量很高,高达30%,质量第二,许多工厂在颗粒中加入石灰以节省成本。滑石粉等燃烧后的灰分为白色;质量越好。异味指的是颗粒的气味,因为生物质颗粒在生产中不能添加任务添加剂,所以大部分生物质颗粒也保持其原料的气味,木屑有木香。各种秸秆颗粒也有其稻草的气味,触摸成品指用手触摸颗粒,以识别颗粒的质量,用手触摸生物质颗粒,无裂纹,无残屑,说明质量好;表面不光滑。
2、负荷产生的经济效益
对于易结焦的锅炉,负荷越高,结焦越严重,影响锅炉带负荷。使用“998”可以使锅炉、稳定、高负荷安全运行,如果机组功率比前10MW,每天可240MWh的电量,按每度电0.2元计,每天可收入4.8万元。
3、避免事故,发电机组锅炉正常运行
电厂锅炉燃烧器结焦,会烧毁燃烧器;水冷壁上的大块结焦,在掉落时会造成冲灭煤粉火焰、砸坏水
冷壁 和冷灰斗、或是造成冷灰斗阻塞等人员和设备事故。
4、可以对煤种的适应性,适当掺用合理比例的煤,降低原料成本。
5、可以防止因结焦引起的事故停炉,200mw的发电机组每停炉,损失电费收入100万元,每点火一次
损失点火费用约20万元,停炉的损失,即可供全厂全年的除焦剂费用。
6、停炉检修期间,了打焦费用,缩短了检修工期,降低了工人劳动强度和安全。
7、由于炉内结焦,了水冷壁吸热量,了减温水用量,从而使锅炉经济性和安全性了提
高。 例如新海电厂12号炉在运行负荷(160-170MW),使用除焦剂后过热器减温水从
69.22t/h降为54.18t/h。
链条炉则更为明显,至少可节煤3%-10%左右,二、脱硫减污,它可使充分燃烧成无害的二氧化碳气体排放,尤为可贵的是。它能使煤中的硫份生成固态的硫化物随炉渣,从而大大对空气污染极大的二氧化硫气体的排放。经部门测试。使用“998”助剂可使锅炉的净化脱硫率达到20%-60%左右,为此。不但保护和了环境,交纳排污费用,还为部分高硫煤提供了更为广阔的市场,具有重大的意义。三、防、除结焦,所含有的某种特殊的改性剂,能够较长时间滞留炉内。一方面结焦的形成,另一方面。能附吸在炉壁上并渗入焦层,使结焦逐渐疏松脱落。
8、 由于节约了煤炭,了锅炉辅机的用电量。
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